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產品簡介
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二手550臥螺離心機廠家批發
臥螺離心機在進行污泥脫水時,在離心力的作用下在轉股內會形成液環層(沉降區)、固環層和岸區(干燥區),如圖1所示。
轉鼓在高速旋轉時,沿著轉鼓殼體形成一同心液層,稱為液環層,同時也會形成一同心脫水污泥固體層,稱為固環層,在此區間內,污泥所含的固體在離心力的作用下沉積到轉鼓壁上,故也稱為沉降區;干污泥通過螺旋的運轉離開液環層送至排出口,這一段距離稱為岸區,為轉鼓錐體的一部分,在此區間內,污泥*離開液體并被繼續甩干,故也稱為干燥區。轉鼓的有效半徑為液環層、固環層和岸區之和,轉鼓的有效長度為沉降區和干燥區之和。
二手550臥螺離心機廠家批發
可以通過改變液位擋板的位置來調整離心機的液環層厚度。離心機的液位擋板調整十分重要,直接影響脫水效果和離心機的振動程度,必須通過反復的試驗將液環層厚度設定在合適的水平,則可以保證污泥的含水率會降低,并且有較高的污泥產量。
是NOXON DC20離心機液位擋板設定在不同高度的運行數據。
結合臥螺離心機的工作原理,我們對上圖進行了分析:當進泥量一定時,如果液環層厚度較小(沉降區短),污泥在離心機內的停留時間短,脫水后的污餅含固率較低、含水率較高;如果液環層厚度較大(沉降區長),污泥在離心機內的停留時間長,污泥在液環層內進行分離的時間越長,泥餅含水率就越低、含固量越高;但液環層厚度過大,污泥在液環層內進行分離的時間更長,但干污泥在岸區(干燥區)的停留時間縮短,會造成水隨脫水后的污泥從污泥出口溢出,反而使脫水污餅的含固率降低、含水率升高;綜合以上兩方面的作用,在控制液環層厚度時應在高固體回收率與泥餅含固率之間權衡,除污泥脫水后進行焚燒處置外,一般情況下無需追求過高的泥餅含固率,而固體回收率則越高越好,因此液環層厚度應盡可能調大一些。確定了這一原則后,根據上述的試驗結果,我們將離心機液位擋板的高度調整為147mm,使污泥在離心機中有較長的停留時間,可以取得良好的污泥脫水效果,如表1所示,為離心機實際運行時的污泥脫水效果。
速差曲線的調整
“速差”是轉鼓轉速與螺旋轉速之差,即兩者之間的相對轉速,增加或減小“速差”,污泥在轉鼓內的停留時間也就發生改變,對處理效果有著十分重要的影響。
在進入離心機的污泥干固體負荷恒定的情況下,速差的變化對離心機的影響見圖 3。
從曲線中可以反應出:如果速差比較低,污泥的停留時間比較長,脫水后的污泥會更干,但處理能力也比較低,有許多的懸浮物沒有被及時處理就從上清液返流管中流失;隨著速差的逐漸增大,污泥的停留時間變短,脫水后的污泥會更濕,但處理能力也增加了,同時,經離心機甩干的污泥及時被螺旋推出,不會因停留時間過長再返回到上清液中,固體回收率也大幅度增加;但如果速差過大,污泥在離心機中停留時間太短,脫水后的污泥過濕,并且轉鼓與螺旋之間的相對運動增大,必然會增加對液環層的擾動程度,固環層內被分離出來的污泥會被重新泛至液環層,隨上清液返流管中流失;所以,在運行中必須經過反復的調整,摸索離心機的*運行工況。
速差可以通過離心機自控系統的“綜合控制盤”來進行調節。速差與工作壓力之間的變化關系能夠形成一條“速差曲線”,顯示在“綜合控制盤”的大屏幕上,圖4是DC20離心機實際運行時的一條“速差曲線”:
中的十字交叉點為離心機當前的工作點,其中*的工作點為第2點與第3點之間。如果進泥的狀況發生波動,如污泥濃度突然升高或流量突然變大,將會引起工作壓力的升高,如“速差曲線”中所設定的,十字交叉點向右移動,“速差”將會加大,干污泥將會被更快速的從轉鼓中推出,工作壓力下降,離心機的工作點又回到第2點與第3點之間;反之,如污泥濃度突然降低或流量突然減小,將會引起工作壓力的下降,“速差”將會減小,污泥在離心機中的停留時間加長,污泥變得更干,工作壓力又回升,離心機的工作點又回到第2點與第3點之間;
3. 臥螺離心機的維護管理
3.1.采取多種措施,減少離心機的振動
在每次離心機運行結束后應加強對離心機轉鼓的水沖洗,根據我們的經驗,如果轉鼓沖洗不*,在離心機停運期間會造成污泥在裝鼓上的粘附,那么,在下次開機時,轉鼓會因受力不均勻,造成動平衡的破壞,導致離心機強烈振動;另外,在每次清洗上清液返流管完畢重新安裝液位擋板時,應注意必須確保所有的液位擋板都在相同的高度上,并應保證液位擋板高度的公差為-0.25mm---+0.25mm,否則將會導致離心機受力不均勻,產生劇烈振動。
3.2 減少上清液含固率,降低離心機磨損程度
我們在生產運行中發現,如果污泥中含有較大量的泥沙,并且在離心機的運行中上清液的含固率較高,如果在這種狀態下*運行的話,由上述離心機原理圖中可以看出,由于上清液從返流管中被甩出的時候,具有很高的流速,這樣將造成離心機螺栓及及配重塊的磨損,導致離心機動平衡的破壞,因此,在生產運行中嚴格管理、精心操作,減少上清液含固率,對降低離心機磨損具有十分重要的意義。
3.3 定期清洗上清液返流管
在生產運行中,如果污泥脫水的上清液含固量比較大,很容易造成上清液返流管的堵塞,這將導致脫水污泥含固率下降,離心機也會因受力不均勻產生振動因此必須根據實際運行情況,對上清液返流管進行周期性的清洗,設備在供貨時已帶有一根與上清液返流管同樣長度的沖洗水管,可以插入上清液返流管中進行沖洗,但隨這種反沖洗水管不能*沖洗干凈,會導致上清液返流管壁上沖洗不*沾有污泥,使離心機在運行中產生振動,我們將改造為帶毛刷的沖洗管,這樣可以對上清液返流管沖洗得更*。上清液返流管清洗周期一般在50---100小時之間,視離心機運行期間上清液含固率的情況而定。
3.4 定期清理進泥螺桿泵
城市污水處理廠初次沉淀池的污泥中含有大量毛發,是普通機械格柵難以去除的物質,在生產運行中很容易堵塞污泥螺桿泵,必須定期進行清理,避免離心機正在運行時,因污泥螺桿泵的堵塞,造成被迫停機的事件,清洗周期一般在50---100小時之間。
3.5 絮凝劑自動投配裝置的維保
由于聚丙烯酰胺的水溶液成膠粘狀態,并且其溶解性又比較差,很容易造成PAM, 在絮凝劑自動投配裝置的管道中、攪拌器上的結塊和淤積,如我們發現*運行后PAM, 會淤積在靜態混合器上,也會在靜壓式液位計的傳感器(探頭)上結塊,造成指示結果不準確,導致設備誤動作,因此在設備閑置期間,定期清理絮凝劑自動投配裝置中PAM, 所造成的結塊和淤積是十分必要的,這樣可以保持設備的良好運行狀態!