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經過我司與客戶的溝通,了解到白鎢礦采用優先浮硫再浮選白鎢礦的原則流程進行生產,處理量為2000t/d,礦漿濃度約27%,廢水主要來源于尾礦濃密溢流、尾礦庫回水以及精礦濃密溢流。在白鎢浮選作業過程中,添加了硫酸銅、丁銨黑藥、碳酸鈉、松醇油、水玻璃、GYW等藥劑,其中抑制劑水玻璃的用量達15kg/t,使選礦廢水含有大量難以沉降的懸浮物,具有膠體相間界面和自由能大的特性,使廢水呈膠體懸濁液。當直接回用廢水進行生產時,會造成浮選跑槽、難以進行浮選作業等問題。
在白鎢礦浮選的過程中,常加入水玻璃等脈石礦物抑制劑,但這些藥劑在生產過程中會進入到選礦廢水中。若該廢水直接外排,則會嚴重污染礦區周邊生態環境;若直接回用,會對選礦指標產生不利影響。
6月10日,客戶應邀到廠。我司針對廢水的特性為客戶介紹了我司設計的處理方案。
廢水取自該白鎢選礦廠尾礦濃密機和精礦濃密機溢流混合廢水,經過水質分析后,我司發現該廢水中的CODcr、SS和濁度指標分別為2043、5276mg/L和71NTU,廢水具有堿性強、懸浮物和金屬離子含量高的特點,其中pH值、固體懸浮物、CODCr、離子濃度等是影響白鎢浮選指標的主要因素。
我司初試以氧化鈣作為助凝劑,添加絮凝劑PAM、PAC、PFS和三氯化鐵后處理該白鎢選礦廢水具有一定的效果,但沉淀效率較低,且上清液中的懸浮微細顆粒仍較多,效果不夠理想后,采取了將加砂沉淀技術引入到該白鎢選礦廢水的絮凝沉淀過程中后,沉淀效率顯著提高。結果表明,以0.60g/L氧化鈣為助凝劑、6mg/LPAM為絮凝劑且加入10g/L的沉砂后,即可實現沉淀,且沉淀后的廢水中懸浮顆粒物含量較低。出水水質多次檢測達標,采用該工藝處理后的廢水中的CODcr、SS和濁度指標分別為432、9mg/L和6NTU,達到客戶要求的排放標準。
6月13日,設備進入第三生產階段,預計15日安排裝車發出。
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