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上海標卓科學儀器有限公司
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pp材料熔融指數儀

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具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質生產商

所  在  地上海市

更新時間:2024-07-15 10:50:13瀏覽次數:2214次

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熔體流動速率儀是用來測定各種高聚物在粘流狀態時的熔體流動速率,在一定的溫度和負荷下,熔體每10min通過標準口模的質量或體積,用MFR或MVR來表示,它既適用于熔融溫度較高的聚碳酸脂、聚芳砜、氟塑料、尼龍等工程塑料,也適用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS樹脂、聚甲醛樹脂等熔融溫度較低的塑料測試,廣泛應用于塑料生產、塑料制品、石油化工等行業及有關院校、科研單位和商檢部門。

一、適用范圍    

     pp熔融指數儀符合GB3682-2000的要求,其主要參數均滿足ISO1133-97、ASTM1238標準要求可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纖維樹脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等各種塑料的熔體流動速率的測定。

二、主要技術參數及精度

1、標準件參數:

(1)料筒參數:內孔:Φ9.550mm±0.025mm

(2)活塞參數:活塞頭Φ9.475±0.015mm

(3)活塞頭長度:H=6.35±0.1mm

(4)口膜參數:Φ=2.095±0.005mm

2、控溫參數:

(1)控溫范圍:80~400℃

(2)控溫精度:±0.2℃

(3)顯示分辨率:0.1℃

(4)zui大功耗:<500W

(5)溫度恢復時間:4min

3、位置檢測:

(1)上下位置環距:30mm

(2)控制精度:±0.1mm

4、設備重量:50kg。

三、基本配置
1pp熔融指數儀
主機一臺
2、砝碼:(5kg)
A:0.325KG(含壓料桿)   B:0.875KG     C:0.960KG    D:1.200KG    E:1.640KG
5、活塞一個(本公司)
6、不銹鋼方盤一個(本公司)
8、漏斗一個(本公司)
9、清洗工具三件(本公司)
10、微型打印機一臺(選配)

四、特點

自動+手動切料,微機自動計算,彩屏顯測試結果,打印機輔助打印

五、關于熔體流動速率試驗值偏低的原因

熔體流動速率測定儀是用于在一定溫度下,觀察高聚物熔融狀態的流動情況的儀器,可間接地測定高聚物的分子量。
熔體流動速率的定義,是每10分鐘內流過口模小孔(也稱毛細管)的熔體的質量(以克為單位),因此,下列因素將是影響測試值的主要原因: 
(1)料桿運動的靈活性
(2)口模及料筒的情況
(3)料筒加熱的正常與否
(4)溫度的準確性
這里沒有提及負荷的準確性,是因為負荷(砝碼、試驗力)一般是不會發生故障的(允許*.5%)。
a、料桿運動的靈活性
    料桿在料筒內孔中能保持垂直運動,依靠軸線的兩點定位,一是料筒的測量頭部與料筒內孔間的0.075mm左右的公差配合,二是料筒中間部位與導向套之間的公差配合,使料桿在料筒內既能自由上下運動,又不會歪斜,保持垂直。而且從理論上講,使用的年限越長,摩擦系數越小,越靈活。操作時,導向套良好地固定,能有效的防止料桿彎曲變形,這是用戶常有疏忽的。
    然而,用戶有時很少注意到料桿的靈活運動。當使用一段時間后,料桿上很明顯地會薄薄地沉積一層焦化物,即使用戶在每次都認真地清洗了料桿,這一層沉積物還是慢慢地形成了(更不用說有些用戶本身的清洗工作就做得很差),而且,導向套的內壁還不會去清洗它,這樣,使用一段時間后,料桿和導向套之間的配合將不再是這么如意,越來越粘滯,卻始終引不起用戶的注意。
這種故障反映的是測量結果明顯偏小,而用戶往往怪罪于其它原因。
b、口模及料筒的情況
    按操作要求,料筒在每次試驗時,都要清洗,口模要求zui少每天清洗一次及在換料前清洗,但用戶一般對料筒每次都認真清洗,而疏忽了口模,一方面當然還是因為口模難以清洗之故。常用的口模內徑是2.095±0.005mm,口模內徑直接影響了熔體流經的速度,其內壁更容易沉積焦化物,而薄薄地一層,相對于小口徑來說,已占了相當的比例,使熔體流經的阻力大大增大,試驗值明顯減小。對口模內徑測試,發現內徑減小了。但我們知道,除了口模受到外力的敲擊,使內孔發生變形外,在正常使用的情況下口模的內徑總是越來越大的。
上述二種情況,是該種儀器zui常見的故障,它們都使試驗值偏小,甚至有減少一倍以上的。筆者曾遇到一家頗有聲望的單位,該單位的一臺進口儀器的口模不小心掉了,只能買了一只國內一廠家生產的口模,剛開始時,試驗數據一切正常,后來突然發現數據偏小,越來越嚴重,便懷疑口模不好,要求筆者提供一只。經筆者檢查,該機料桿不靈活,口模內孔也堵塞嚴重,經清洗后,一切恢復正常。
   清洗方法很簡單:趁熱態按常規清洗料桿、料筒及口模后,將料桿和導向套分離,用zui細的金相砂紙,將料桿表層的沉積物打磨掉,同時,將一小片砂紙卷起,塞入口模和導向套內孔,仔細打磨,當能看到金屬本色后,即可獲得當初靈活自如的運動狀態,試驗數據也將恢復正常。
c料筒的加熱
    料筒有一定的長度,因此在料筒外緣套有數只不銹鋼外殼的加熱圈(有的廠家的產品用電熱絲繞在外緣)。由于溫度控制的測量點僅在下段的一個區間,因此當加熱圈局部損壞時,即使溫度顯示還是達到原來的數值,但料筒內的溫度分布梯度已發生了或高或低的變化,使試驗值明顯偏離。
    這類故障的一般外部反映為:溫度控制反映遲鈍,波動大,恢復時間明顯延長(一般為4-6分鐘),甚至無法穩定,用交流電流表測儀器電源電流,在加熱狀態將明顯低于1.8A。此時,需有專業儀器維修人員更換內部加熱圈(見附錄三)。
d、溫度的準確性
    國標規定,試驗穩定允差0.5℃,該儀器盡管采用了電腦軟件控溫,除了許多不穩定因素,但隨時間的流逝,傳感器及電子電路總有些許變化使穩定顯示值偏差。因此,要經常用校正溫度計進行校對。當實際溫度偏低時,熔體流動性變差,試驗值變小,但在正常情況下,由于偏離值不會太大(一般小于1℃),因此,對試驗結果不是特別明顯。
校正溫度計的使用方法(原先用直角溫度計的校正方法已淘汰):
    在料筒內放入口模,升溫后加入待測料,至料熔融后,放入溫度計,料筒上部于溫度計漏空處用紗布塞緊,并使溫度計水銀泡底部距口模高10mm,待穩定后讀取溫度計示值,加上溫度計修正值后,即為實際值,對照儀器的溫度顯示值,即可得到儀器的溫度顯示修正值。在使用時,只要將儀器顯示值加上計算得到的修正值即為實際值。上述方法很容易損壞溫度計,因此變通的方法,可在口模上方擱置一段聚四氟乙烯墊塊(ф9.05,h=10mm,當溫度高于250℃時,用XB450石棉橡膠材料),將溫度計放在墊塊上面,其余不變。這樣做,操作簡便,誤差不大(根據標準,校正溫度計水銀泡底部離口模上方10mm)。溫度計每支一個標稱溫度點,±1℃,如230℃為229-231℃,0.1℃分度。全套共11支。

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