淺談如何提高縣級(jí)電網(wǎng)功率因數(shù)——從桐柏電網(wǎng)提高功率因數(shù)談起
隨著經(jīng)濟(jì)的日益發(fā)展,電力需求不斷提高,現(xiàn)代用電企業(yè)中,在數(shù)量眾多、容量大小不等的感性設(shè)備連接于電力系統(tǒng)中,以致電網(wǎng)傳輸功率除有功功率外,還需無功功率。功率因數(shù)是決定發(fā)供電系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)極為重要的因素,它直接反映了系統(tǒng)中有功功率與無功功率的分配 ,對(duì)于發(fā)供電系統(tǒng)來說, 對(duì)負(fù)荷不但要求有高的負(fù)荷率,而且也要求有高的功率因數(shù) 。
根據(jù)《電力系統(tǒng)電壓和無功電力技術(shù)導(dǎo)則》5.9規(guī)定, 電力用戶的功率因數(shù)應(yīng)達(dá)到下列規(guī)定:高壓供電的工業(yè)用戶和高壓供電裝有帶負(fù)荷調(diào)整電壓裝置的電力用戶,功率因數(shù)為0.90以上,躉售和農(nóng)業(yè)用電,功率因數(shù)為0.80以上。
我局位于南陽(yáng)電網(wǎng)的末端,負(fù)荷類型多為礦山、化工和農(nóng)電為主。根據(jù)我局2008年的統(tǒng)計(jì)分析,桐柏電網(wǎng)的功率因數(shù)平均只為0.85,雖然能滿足農(nóng)業(yè)用電的需要,但對(duì)于高壓供電的工業(yè)用戶來說顯然達(dá)不到要求,離我局真正成為省級(jí)*供電企業(yè)還有不小的差距,*:無功補(bǔ)償設(shè)備提供必要的無功功率,以提高系統(tǒng)的功率因數(shù),降低能耗,改善電網(wǎng)電壓質(zhì)量.
一、 原因分析
為配合我局爭(zhēng)創(chuàng)“*”供電企業(yè),使其達(dá)到*縣供電企業(yè)對(duì)電網(wǎng)硬件的標(biāo)準(zhǔn)和要求,我局陸續(xù)新建或改建了12個(gè)變電站為綜合自動(dòng)化站,達(dá)到了無人值班變電站的要求。全部設(shè)備達(dá)到“五遙”功能,調(diào)度能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方對(duì)變電站設(shè)備進(jìn)行遙控操作,各項(xiàng)數(shù)據(jù)能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)遙測(cè),調(diào)度自動(dòng)化也順利通過了省級(jí)調(diào)度自動(dòng)化驗(yàn)收,這為我們制定出切實(shí)符合我局實(shí)際情況的方案并順利組織實(shí)施并達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
我局在未進(jìn)行綜自改造前,變電站無功調(diào)壓投切電容器實(shí)時(shí)性差,變電站人員主要根據(jù)顯示的電壓手動(dòng)執(zhí)行投切電容器。由于負(fù)荷受時(shí)段負(fù)荷波動(dòng)的影響,導(dǎo)致電網(wǎng)電壓偏移幅度增加,要求調(diào)節(jié)的實(shí)時(shí)性較大。而大部分變電站無功平衡的自動(dòng)控制未完善,自動(dòng)化程度差,無法實(shí)現(xiàn)對(duì)無功電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),導(dǎo)致功率因數(shù)偏低。綜合分析看來,造成電網(wǎng)功率因數(shù)低的主要原因是:
1、變電站未裝設(shè)功率因數(shù)表或功率因數(shù)表不準(zhǔn)確;
2、電壓過高或過低時(shí)沒有相應(yīng)的提示信號(hào);
3、補(bǔ)償無功方法只是投退電容,沒有根據(jù)負(fù)荷潮流變化、母線電壓、有功、無功功率和功率因數(shù)的變化等諸多因素合理安排電容器的投切;
4 人員實(shí)時(shí)監(jiān)控電壓變化時(shí)效性差。
二、制定方案
提高功率因數(shù)問題的實(shí)質(zhì)就是減少用電設(shè)備的無功功率需要量。為了zui大限度地減少無功功率的傳輸損耗,提高輸配電設(shè)備的效率,無功補(bǔ)償設(shè)備的配置,應(yīng)按照總體平衡與局部平衡相結(jié)合、集中補(bǔ)償與分散補(bǔ)償相結(jié)合,降損與調(diào)壓相結(jié)合的原則,實(shí)現(xiàn)就地補(bǔ)償,就地平衡。各變電站的功率因數(shù)調(diào)度要隨時(shí)掌握,根據(jù)《電壓無功技術(shù)導(dǎo)則》按照無功電力分層就地平衡的原則,無功補(bǔ)償容量配置應(yīng)達(dá)到主變壓器容量的10%-30%。供電電壓超出規(guī)定范圍也會(huì)對(duì)功率因數(shù)造成很大的影響,當(dāng)人員注意到電壓不合格,采取調(diào)壓措施,實(shí)施電容投切時(shí),往往電壓已經(jīng)在不合格范圍內(nèi)運(yùn)行了一段時(shí)間,無法實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)無功調(diào)壓,應(yīng)該把各站母線電壓控制在合格范圍內(nèi),把功率因數(shù)和無功功率相配合投退電容,解決以前存在投上過補(bǔ),切下欠補(bǔ)的問題。同時(shí)對(duì)于10KV線路電容器,我們要求有關(guān)部門全部投入,以盡量達(dá)到無功就地補(bǔ)償?shù)囊蟆?/span>
三、組織實(shí)施
在我局新建或改建的12個(gè)綜合自動(dòng)化變電站工程中,把各綜自變電站各段母線電壓、各回路電流、有功功率、無功功率、各站電容器無功補(bǔ)償功率和主變高、中、低壓側(cè)功率因數(shù)等主要數(shù)據(jù)通過光纖全部上傳至調(diào)度的一次系統(tǒng)圖中,各項(xiàng)數(shù)據(jù)能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)遙測(cè),充分發(fā)揮調(diào)度自動(dòng)化的“五遙”功能,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方對(duì)變電站電容器遙控投切,為確保各站母線電壓控制在合格范圍內(nèi)(10kv用戶的電壓允許偏差值,為系統(tǒng)額定電壓的±7%,35kv電壓變動(dòng)幅度,應(yīng)不大于系統(tǒng)額定電壓的10%),調(diào)度自動(dòng)化設(shè)置了母線電壓不合格語(yǔ)音報(bào)警,當(dāng)電壓過高或過低時(shí)提醒值班調(diào)度員注意。我們根據(jù)各變電站負(fù)荷潮流變化、母線電壓、有功、無功功率和功率因數(shù)的變化等諸多因素合理安排電容器的投切(如表所示),防止欠補(bǔ)或過補(bǔ)現(xiàn)象的發(fā)生,變電站主變壓器的有載調(diào)壓經(jīng)濟(jì)效果首先建立在電網(wǎng)無功就地平衡的基礎(chǔ)上,經(jīng)濟(jì)調(diào)壓切實(shí)做到先合理投切電容器組,后適當(dāng)調(diào)整主變分接頭,合理調(diào)整變壓器分接頭,以達(dá)到功率因數(shù)和電壓的平衡。采用“逆調(diào)壓”的方法合理調(diào)節(jié)變壓器檔位,當(dāng)電網(wǎng)負(fù)荷高峰時(shí),調(diào)整有載調(diào)壓開關(guān)分接頭位置,把母線電壓提高到10.5kV左右;在低谷時(shí)把母線電壓調(diào)低到10.2kV左右,這樣就可以把電壓波動(dòng)范圍控制在2-5%之間,不僅保證了母線電壓,而且也保證了10kV配電線路末段和配變二次出口電壓在合格范圍。變壓器消耗無功的主要成份是它的空載無功功率,它和負(fù)載率的大小無關(guān)。因而,為了改善電力系統(tǒng)的功率因數(shù),變壓器不應(yīng)空載運(yùn)行或長(zhǎng)其處于低負(fù)載運(yùn)行狀態(tài)。有兩臺(tái)主變的變電所,由于變壓器之間技術(shù)特性存在差別,以及變壓器的有功損耗和無功損耗是隨著負(fù)荷成非線性變化的,經(jīng)過計(jì)算,我們將變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式的臨界運(yùn)行區(qū)確定下來,調(diào)度值班員密切注意負(fù)荷變化,隨時(shí)調(diào)整變壓器的運(yùn)行方式,將電網(wǎng)上變壓器的損耗降至zui低。經(jīng)過以上的措施,即保證了35kV、10kV母線的電壓合格率,降低了網(wǎng)損,又使主變高壓側(cè)功率因數(shù)均在0.95左右。
電壓和無功與電容器的配置表
序號(hào) 電網(wǎng)電壓與無功的狀況 電容投切
1 電壓無功合格,穩(wěn)定工作區(qū) 不調(diào)節(jié)
2 電壓偏高,無功平衡 強(qiáng)切電容
3 電壓偏高、無功偏少 強(qiáng)切電容
4 電壓合格,無功偏少 投電容
5 電壓偏低、無功偏少 投電容
6 電壓偏低,無功平衡 強(qiáng)投電容。
7 電壓偏低,無功偏多 強(qiáng)投電容
8 電壓合格,無功偏多 切電容
9 電壓偏高,無功偏多 切電容。
10 電壓過低, 投電容。
11 電壓過高 切電容
四、效果檢查
根據(jù)方案從2009年3月到12月將近一年的實(shí)施情況來看,效果還是很顯著的,據(jù)有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,電網(wǎng)的平均功率因數(shù)已由以前的0.85提高到0.95,達(dá)到預(yù)期效果。對(duì)桐柏電網(wǎng)的貢獻(xiàn)表現(xiàn)為:
1、 提高設(shè)備的利用率。
對(duì)于原有供電設(shè)備來講,在同樣有功功率下,因功率因數(shù)的提高,負(fù)荷電流減少,因此向負(fù)荷傳送功率所經(jīng)過的變壓器、開關(guān)和導(dǎo)線等供配電設(shè)備都增加了功率儲(chǔ)備,從而滿足了負(fù)荷增長(zhǎng)的需要。
2、降低系統(tǒng)的能耗
我們通過計(jì)算:補(bǔ)償前后線路傳送的有功功率不變,當(dāng)功率因數(shù)從0.70~0.85提高到0.95時(shí),可求得有功損耗將降低20%~36%。我們?cè)谠圏c(diǎn)線路做過測(cè)試,10KV線路功率因數(shù)為0.85時(shí),線路電流為40A,當(dāng)線路功率因數(shù)達(dá)到0.95時(shí),線路電流為相同值時(shí),線損降為原來的0.649倍,即降損在三分之一,效果明顯。
3、改善電壓質(zhì)量。
變電站母線電壓合格率都是100%,合理補(bǔ)償無功功率,有利于線路末端電壓的穩(wěn)定,有利于大電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)。