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案例分析:熱電(阻)偶保護管斷裂

來源:安徽美康儀表自動化有限公司   2021年09月08日 16:53  

保護套管進水致溫度間隔性跳動

一、基本情況

(1)事故裝置:九江石化聚丙烯車間。

(2)事故前裝置運行情況:裝置運行情況良好。

(3)事故發生時間:2009年4月25日。

 二、事故經過及處理過程

 (一)事故現象描述及分析: T612間隔1-2h跳動一次(跳動在10度左右),但跳動后指示又恢復正常。

 (二)處理過程:

(1)檢查現場熱電阻接線端子并擰緊,同時在盤后檢查其接線端子并測量其電阻值均正確,排除接線松動原因。

(2)用電阻箱送一次標準信號,觀察2-3h,微機指標無跳動情況,排除熱電阻至操作室線路及卡件原因。

(3)抽出熱電阻芯無斷開現象,也無進水,但用鐵絲包上布條擦試套管內有濕跡,確定保護套管破,有少量進水造成跳動。更換金屬套管后指示不再波動。

 三、事故原因分析

 (1)可能是儀表接線松動或輸入卡件有故障。

 (2)現場熱電阻似斷非斷或進水造成跳動。

 (3)事故性質:儀表設備故障。

 四、防范措施

 (一)經驗教訓: 認真細致作業,加強儀表防護等級規范教育。

 (二)防范措施: 檢修施工完,應把儀表保護套管嚴密上緊,確保儀表防護等級符合現場防護要求。

   

產品質量缺陷導致熱偶保護管斷裂

 一、基本情況

(1)事故裝置:滄州石化常減壓裝置

(2)辜故前裝置運行情況:裝置運行情況良好

(3)事故發生時間:2009年4月30日

二、事件經過及處理過程

   2009年4月30日2時30分,滄州石化常減壓操作人員發現初餾塔進料管線上有泄漏點,經檢查發現泄漏點為其管線上的測溫熱偶,迅速通知儀修車間維修人員,進行緊急處理。

   檢查拆卸下來的熱偶,發現熱偶的護管從法蘭的根部斷裂,導致介質泄漏。查歷史檢修記錄,2007年大修此處熱偶新更換為樂清倫特電子有限公司的防內漏型產品,2008年7月發現此熱偶輕微往外滲油,經過處理基本不漏。2009年3月17日常壓停工搶修換熱器時,借機更換為滄州市電器廠生產的產品,檢查拆卸下來的倫特公司故障熱偶,發現熱偶的護管

從法蘭的根部斷裂。新熱偶運行大約十天左右,操作人員反應溫度不對,經檢查發現護管里面的熱偶絲上的絕緣瓷環全部碎裂,更換熱偶絲處理正常。2009年4月30日2時30分此熱偶發生斷裂事故。

 三、事故原因分析

 由于故障熱偶斷裂的護管沒有找到,無法對其進行襝測,與此熱偶同批訂購的還有一只備件,對其進行檢測:母材321SS,HB=90,焊口HB=130,法蘭材質20#鋼渡鋅,焊口有原始裂紋和咬邊現象。通過事情的經過和檢測結果分析:熱偶護管斷裂的內因是產品存在焊接缺陷,外因是由于管線振動。

 四、防范措施

 (1)供應公司加大對測量高溫重油的熱偶除進行打壓檢查外,還要增加材質、焊接質量等檢測,嚴把質量關。同時取消該供貨商資格。

(2)工藝車間將此熱偶移位到振動不大的位置。

(3)儀表專業根據當前的實際情況考慮重新改變結構。

(4)工藝與儀表專業配合對全廠類似問題進行抽絲檢查。

(5)對管線振動及支撐情況進行檢查。






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