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3C閥門類別 | 工業 | 流動方向 | 其他 |
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應用領域 | 醫療衛生,生物產業,能源,印刷包裝,紡織皮革 |
SYJ7000系列日本SMC四位五通電磁閥帶節電
日本SMC四位五通電磁閥泄漏原因與故障解決:
1.故障現象
氧氣管道連接后正常運行約1年,就出現了泄漏現象。
(1)DN250mm氧氣截止閥關閉不嚴。雖然關閉了閥門,但在下游側法蘭處氣體泄漏較大。
(2)DN100mm氧氣放散閥根部開裂。主要原因是由于該段管道恰好位于活塞氧壓機出口段,振動較大,長期振動致使閥門底部連接管道與主管道連接處開裂,中壓氧氣大量放散,安全隱患較大。
由于生產主線用氧量較大,且在3套21000m3/h空分設備側沒有安裝閥門將其供應氧氣管網的氣源切斷,暫時沒有時間排除此安全隱患。于是臨時制作了一個鋼制卡子,對氧氣管道放散處進行了臨時處理,并在周圍10m范圍內設置了臨時警戒區域。
2.處理措施和過程
制氧工序的檢修一直與煉鋼、煉鐵和不銹鋼等主線工序的檢修同步進行。對上述安全隱患進行處理,具體處理措施為:
(1)將原DN250mm氧氣截止閥作為一段管道使用,閥門常年處于開啟狀態;并緊固兩側法蘭,確保法蘭連接處不泄漏氧氣。在管道上重新加裝一個壓力為614MPa的DN250mm氧氣截止閥,將此閥門作為平時操作用切斷閥(中間聯絡閥)。
(2)補焊放散管道開裂處,并對此段管道和閥門進行固定;更換6000m3/h空分設備送氧管道三通閥。
施工前,準備了相關材料和備件,并將氬弧焊機、倒鏈等設備運至現場,提前對新增氧氣聯絡閥進行脫脂、打壓,對Φ273mm×8mm碳鋼管道、90°不銹鋼三通閥、45°彎頭和45°Y形三通閥進行除銹、脫脂,并打磨坡口。根據管道施工現場情況,在管道切割處及新增氧氣閥處,制作可移動檢修平臺或搭建腳手架。提前制作新增氧氣聯絡閥盲板。在新增氧氣聯絡閥進氣側法蘭上焊接長度約115m的不銹鋼管道,不銹鋼管道另一端焊接一個4MPa、DN250mm的法蘭。提前切除原4MPa、DN250mm氧氣聯絡閥北側、東側支架橫梁,并將需拆除管道下部的鋼板切除,同時對平臺設置必要支撐,保證切除的管道能夠垂直落下。用12mm鋼板制作原氧氣聯絡閥盲板,盲板外徑略大于法蘭外徑,盲板上根據法蘭螺絲孔尺寸打眼,并攻絲。同時,為了防止一旦氧氣管道內氣體不能全部排除而造成事故,提前在現場準備2臺鼓風機,確保能及時對現場進行強制換風。提前松開6000m3/h空分設備4臺氧壓機送氧閥內側法蘭,并使送氧閥與法蘭之間留有相應間隙,為聯網管道提供吹除點。
SYJ7000系列日本SMC四位五通電磁閥帶節電
日本SMC四位五通電磁閥訂貨號:
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