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Parker柱塞泵故障診斷及噪音原因

閱讀:453        發(fā)布時間:2019-7-24

Parker柱塞泵故障診斷及噪音原因
如果派克柱塞泵出現(xiàn)了故障時,首先要先診斷故障原因,下面為大家分享下如何診斷
Parker柱塞泵診斷過程:
1、我們在使用中要重視和保證油液的清潔度,在維護拆解時注意正確裝配,?主要目的就是為了保證派克柱塞泵的性能和較長的使用壽命。
2、為了避免發(fā)生危險,蓄能器充入氣體后,各部分不準拆開或松動螺釘。
3、應先將充入蓄能器內(nèi)的壓縮氣體排出,再進行搬運或拆裝蓄能器。
4、若氣體壓力下降超過0.5MPa時,應檢查是否漏氣,初裝入氣體時,應該一周后檢查一次,以后每月檢查一次。
5、我們要知道,傾斜或水平安裝會使蓄能器的氣囊與殼體接觸磨損,影響蓄能器的使用壽命。所以蓄能器一般垂直安裝,油口向下。
6、我們一般會在通油口的管路上預先安裝截止閥,其目的是為了對蓄能器進行修理、檢查和充氣。
7、為了防止泵工作停止時,蓄能器內(nèi)的壓力油向泵倒流而使泵反轉(zhuǎn),我們應該為泵與蓄能器之間應設置單向閥。
8、為了能承受蓄能器蓄能或釋放能量時所產(chǎn)生的動量反作用力,安裝在管路上的蓄能器必須用支架或擋板固定,保證蓄能器的穩(wěn)定性。
美國PARKER派克液壓泵產(chǎn)生噪音的幾種情況:
1、氣蝕噪音
液壓油中含有氣泡時,帶有氣泡的油液被吸入缸孔中,柱塞在缸孔中壓迫油液壓入缸體配流面的排油窗口,在高壓作用下,這些油液中的氣泡將突然計破裂,
大小幾乎相同的氣泡唄高壓壓縮后再突發(fā)性的潰滅,就造成一次強勁的氣爆,氣泡的爆裂時所產(chǎn)生的另一種非常高音調(diào)的噪音,會發(fā)出一種尖銳刺耳的嘯叫聲。
2、派克液壓泵固有的噪音
泵原固有的噪音是泵的生產(chǎn)制造技術(shù)到目前還沒有達到要求,對泵的工作方式而言,泵主軸每旋轉(zhuǎn)一周,泵中的每一只柱塞均
作一次吸油到壓油的循環(huán)。柱塞在完成吸壓油的配流過程中,當缸體上的柱塞孔腔從配流上的吸油窗口內(nèi)吸滿油液后旋轉(zhuǎn)向排油區(qū)過渡時,充滿低壓油的柱塞孔腔要與配流盤上的排油窗口內(nèi)的高壓油接通前的瞬間。缸體柱塞孔腔內(nèi)的超調(diào)的容積
高壓油瞬間釋壓造成一次液爆。
3、泵維修后所產(chǎn)生的噪音
維修后的泵安裝使用后發(fā)出的噪音比沒有維修泵前還要大,發(fā)生這種情況原因有:
高壓油瞬間釋壓造成一次液爆,這種九柱塞孔腔的連續(xù)的壓力過渡區(qū)域內(nèi)采取多種形式的降噪單元。由傳統(tǒng)的“三角屆槽式”到“泄荷孔式”等方法,但都沒有圓滿解決泵的輸出壓力油波動所引發(fā)的流體噪音。對于工程機械上用的大排量壓力突變的高壓泵,死容積區(qū)
超調(diào)油液泄壓時產(chǎn)生的液爆噪音也也別強勁。
4、泵維修后所產(chǎn)生的噪音
維修后的泵安裝使用后發(fā)出的噪音比沒有修理泵前還要大,發(fā)生這種情況原因有:
(一)泵吸口膠管發(fā)生硬化,在安裝泵時,泵的吸油側(cè)膠管被大幅度擺動后,使膠管與硬管相連接處出現(xiàn)松脫泄露空氣。
(二)另一種是裝配方法不當,雙連泵中前后兩個缸體孔對稱,出現(xiàn)了諧振噪音
(三)是更換的軸承出現(xiàn)游隙超標,零件件配合的精度等級低下,不可使用普通的軸承
(四)是更換的零件質(zhì)量有問題,零件間配合的精度等級低下,產(chǎn)生運行頻率工振噪音
Parker柱塞泵診斷故障及噪音原因

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