武漢市白酒污水處理優質生產廠家
IC(internal circulation)反應器是新一代高效厭氧反應器,即內循環厭氧反應器,相似由2層UASB反應器串聯而成,用于有機高濃度廢水,如,玉米淀粉廢水、檸檬酸廢水、啤酒廢水、土豆加工廢水、酒精廢水。
武漢市白酒污水處理優質生產廠家
武漢市白酒污水處理優質生產廠家
污水處理廠AAO生物脫氮除磷工藝詳述
A-A-O生物脫氮除磷工藝是傳統活性污泥工藝、生物硝化及反硝化工藝和生物除磷工藝的綜合。在該工藝流程內,BOD、SS和以各種形式存在的氮和磷將一并被去除。該系統的活性污泥中,菌群主要由硝化菌、反硝化菌和聚磷菌組成,專性厭氧和一般專性好氧菌群均基本被工藝過程所淘汰。在好氧段,硝化細菌將入流中的氨氮及由有機氮氨化成的氨氮,通過生物硝化作用,轉化成硝酸鹽;在缺氧段,反硝化細菌將內回流帶入的硝酸鹽通過生物反硝化作用,轉化成氮氣逸入大氣中,從而達到脫氮的目的;在厭氧段,聚磷菌釋放磷,并吸收低級脂肪酸等易降解的有機物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通過剩余污泥的排放,將磷去除。
在以上三類細菌均具有去除BOD的作用,但BOD的去除實際上以反硝化細菌為主。污水進入曝氣池以后,隨著聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段好氧生物分解,BOD濃度逐漸降低。在厭氧段,由于聚磷菌釋放磷,TP濃度逐漸升高,至缺氧段升至高。在缺氧段,一般認為聚磷菌既不吸收磷,也不釋放磷,TP保持穩定。在好氧段,由于聚磷菌的吸收,TP迅速降低。在厭氧段和缺氧段,氨氮濃度穩中有降,至好氧段,隨著硝化的進行,氨氮逐漸降低。在缺氧段,NO3--N瞬間升高,主要是由于內回流帶入大量的NO3--N,但隨著反硝化的進行,硝酸鹽濃度迅速降低。在好氧段,隨著硝化的進行,NO3--N濃度逐漸升高。
2
工藝參數和影響因素
抑制生物硝化的一些有機物
抑制硝化的一些重金屬和無機物濃度
1
有機物
產生75%抑制時的濃度(mg/l)
種類
產生抑制時的濃度(mg/l)
2
苯胺
1
六價鉻
0.25
3
乙二胺
1
銅
0.005~0.5
4
萘胺
1
鉛
0.5
5
芥子油
1
鎂
50
6
酚
5.6
鎳
0.25
7
甲基引哚
7
鋅
0.08~0.5
8
硫脲
0.076
0.34
9
氨基硫脲
0.18
硫酸鹽
500
A-A-O生物脫氮除磷的功能是有機物去除、脫氮、除磷三種功能的綜合,因而其工藝參數應同時滿足各種功能的要求。如能有效去除脫氮或除磷,一般也能同時高效地去除BOD,但除磷和脫氮往往是相互矛盾的,具體體現在某些參數上,使這些參數只能局限在某一狹窄的范圍內,這是A-A-O系統工藝控制較為復雜的主要原因。
(1)F/M和SRT
*的生物硝化,是高效生物脫氮的前提,因而F/M越低SRT越高,脫氮效率越高,而生除磷則要求高F/M低SRT。A-A-O生物脫氮除磷是運行較靈活的一種工藝,可以以脫氮為重點,也可以以除磷為重點,當然也可以二者兼顧。如果既要求一定的脫氮效果,也要求一定的除磷效果,F/M一般控制在0.1~0.18kgBOD5/(kgMLVSS•d),SRT一般應控制在8~15天。
(2)水力停留時間
水力停留時間與進水濃度、溫度等因素有關。厭氧段水力停留時間一般在1~2小時范圍;缺氧段水力停留時間1.5~2小時;好氧段水力停留時間一般應在6小時。
(3)內回流與外回流
內回流比r一般在200~500%之間,具體取決于進水TKN濃度,以及所要求脫氮效率,一般認為,300~500%時脫氮效率佳。外回流比R一般在50~100%的范圍內,在保證二沉池不發生反硝化及二次釋放磷的前提下,應使R降至低,以免將大多的NO3--N帶回厭氧段,干擾磷的釋放,降低除磷效率。
(4)溶解氧DO
厭氧段DO應控制在0.2mg/l以下,缺氧段DO應控制在0.5mg/l以下,而好氧段DO應控制在2~3mg/l之間。
(5)BOD/TKN與BOD/TP
對于生物脫氮來說,BOD/TKN應大于4.0,而生物除磷則要求BOD/TP大于20。如果不能滿足上述要求,應向污水中投加有機物。為了提高BOD5/TKN值,宜投加甲醇做營養源,為了提高BOD/TP值,宜投加乙酸等低級脂肪酸。
(6)PH和堿度
A-A-O生物除磷脫氮系統中,污泥混合液的PH應控制在7.0之上,如果PH小于6.5時,可提高堿度。
(7)溫度的影響
溫度越高,對生物脫氮越有利,當溫度低于15℃時,生物脫氮效率將明顯下降。而當溫度下降時,則極可能對除磷有利。
(8)毒物及抑制物質
某些重金屬離子、絡合陰離子及一些有機物隨著工業廢水入處理系統后,如果超過一定的濃度,會導致活性污泥中毒,會使某些生物活性受到抑制。反硝化細菌和聚磷菌對毒物及抑制物質的反應,同傳統活性污泥系統的污泥基本*,其中毒或抑制劑量見下表。與以菌類相比,硝化細菌更易受到毒物抑制。一些對異養菌無毒的物質會對硝化細菌形成抑制。而同一種抑制物質,在某一濃度水平下,對異養菌無毒性,而對硝化細菌卻可能有抑制作用。
| 抑制生物硝化的一些有機物 | | 抑制硝化的一些重金屬和無機物濃度 |
1 | 有機物 | 產生75%抑制時的濃度(mg/l) | 種類 | 產生抑制時的濃度(mg/l) |
2 | 苯胺 | 1 | 六價鉻 | 0.25 |
3 | 乙二胺 | 1 | 銅 | 0.005~0.5 |
4 | 萘胺 | 1 | 鉛 | 0.5 |
5 | 芥子油 | 1 | 鎂 | 50 |
6 | 酚 | 5.6 | 鎳 | 0.25 |
7 | 甲基引哚 | 7 | 鋅 | 0.08~0.5 |
8 | 硫脲 | 0.076 | | 0.34 |
9 | 氨基硫脲 | 0.18 | 硫酸鹽 | 500 |
3
A-A-O生物脫氮除磷系統的功效
A-A-O生物脫氮除磷工藝,可以通過運行控制,實現以除磷為重點。此時除磷效率可以超過90%,但脫氮效率會非常低。如果運行控制以脫氮為重點,則可獲得80%以上的脫氮效率,而除磷往往在50%以下。在運行良好時,可以實現脫氮與除磷同時超過60%,但要維持高效率脫氮的同時,高效率除磷是不可能的。運行中只能選擇以二者之一為主,若二者兼顧,則效率都不高。
該工藝具有使出水TP小于2mg/l,TN小于9mg/l的潛力,但需良好的設計與精心的運行管理。國外很多采用該工藝的處理廠大多數以脫氮為主,兼顧除磷;如果出水中TP超標,則輔以化學除磷方法。
4
A-A-O生物脫氮除磷系統的工藝控制
(1)曝氣系統的控制
因生物除磷本身并不消耗氧,所以A-A-O生物脫氮除磷工藝曝氣系統的控制與生物反硝化系統*。
(2)回流污泥系統的控制
控制回流比時,應首先保證不使污泥在二沉池內停留時間過長,導致反硝化或磷的二次釋放,因此需要保證足夠大的回流比;其次,回流比不能太大,以防過量的NO3--N濃度大于4mg/l,必須降低回流比R。單純從NO3--N對除磷的影響來看,脫氮越*,NO3--N對除磷的影響越小。運行人員需綜合以上情況,結合本廠的具體特點,確定出的回流比。
(3)回流混合液系統的控制
內回流比r與除磷的關系不大,因而r的調節*與反硝化工藝*。生物反硝化系統的回流比r是一個重要的控制參數。首先r直接決定脫氮效率。假設生物硝化效率和反硝化效率為100%,即所有的TKN均被硝化成NH3--N,回流至缺氧段的所有NH3--N均被反硝化為N2,此時脫氮效率EDN為:
經試驗r取100%、200%、300%、400%、500%五種情況分析,r越大,系統的總脫氮效率越高,出水TN越低。但從另一個方面來看,r太高,對脫氮率有不利的影響。因為r太高,通過內回流自好氧段帶至缺氧段的DO越多,當缺氧段的DO較高時,會干擾反硝化的進行,使總脫氮率下降。當DO高于0.5mg/l時,會使反硝化停止,實際脫氮率降為零。另外,r太高,還會使污水在缺氧段內的實際停留時間縮短,同樣也使脫氮效率降低。
綜上所述,對于某一生物脫氮系統來說,都存在一個佳的內回流比,在該r下運行,脫氮效率高。運行人員應根據本廠實際情況,摸索調度出這個r值。對于典型的城市污水,r值在300~500%之間。
(4)剩余污泥排放系統的控制
剩余污泥排放宜根據SRT進行控制,因為SRT的大小直接決定該系統是以脫氮為主還是除磷為主。當控制SRT在8~15d范圍內,一般既有一定的除磷效果,也能保證一定的脫氮效果,但效率都不會太高。如果SRT<8d,除非溫度特別高,否則硝化效率非常低,自然也談不上脫氮,但此時的除磷效率則可能很高。如果控制SRT>15d,可能使硝化順利時行,從而得到較高的脫氮效率,但由于排泥太少,排泥量僅是A-O除磷工藝的幾分之一,即使污泥中含磷量很高,也不可能得到太高的除磷效率。
(5) BOD/TKN與BOD/TP
對于生物脫氮來說,BOD/TKN應大于4.0,而生物除磷則要求BOD/TP大于20。如果不能滿足上述要求,應向污水中投加有機物,補充碳源不足。
(6)ORP的控制
A-A-O生物脫氮除磷過程,本質上是一系列生物氧化還原反應的綜合,因而工藝控制較復雜。近年來,國外一些處理廠采用氧化還原電位ORP作為系統的一個工藝控制參數,收到了良好效果。國內也已有處理廠安裝ORP在線測定儀表。
混合液中的DO濃度越高,ORP值越高。當混合液中存在NO3--N時,其濃度越高,ORP值也越高;而當存在PO43—P時,ORP則隨著PO43—P濃度升高而降低。要保證良好的脫氮除磷效果,厭氧段混合液的ORP應<-250mv,缺氧段宜控制在-100mv左右,而好氧段則應控制在40mv以上。
在運行管理中
①如發現厭氧段ORP升高,則預示著除磷效果已經或將降低。應立即分析ORP升高的原因,并采取對策。如果回流污泥帶入太多的NO3--N,或由于攪拌強度太大產生空氣復氧,都會使ORP值升高;
②如發現缺氧段ORP升高,則預示內回流比太大,混合液自好氧段帶入缺氧段的DO太多,另外,攪拌強度太大,產生空氣復氧,同樣也會使ORP升高;
③如發現好氧段ORP降低,則說明曝氣不足,使好氧段DO下降。
(7)PH控制及堿度核算
污泥混合液的PH一般應控制在7.0之上,如果PH<6.5,則應投加石灰,補充堿源量。