4月9日,我司經平臺的推薦聯系到一家冶煉深加工廠,據了解,本項目公司主營業務是銅、鉛、鋅冶煉及其深加工產品,并綜合回收鎘、銦、金、銀,副產硫酸、硫酸銅、硫酸鋅等。為了保障生產過程中廢水的有效處理和回用,目前本項目設有二座廢水處理站和一座工藝水處理站,其中廢水處理總站作為整個廠區的廢水收集處理調度中心,收集全廠區廢水,經過處理后再統一調度回用至各生產車間。主要廢水來源為廢水處理站處理后排水、煉鋅工藝中焦結蒸餾系統廢水等。廢水處理總站整個處理系統處于失修狀態,構筑物池體內部污泥淤積嚴重,設備已經報廢,達不到任何處理效果,如直接回用,極易對后續生產工藝中的設備管道造成堵塞及腐蝕,影響后續生產工藝的順利進行。而廢水處理總站作為廢水處理的最后一道工序,除了進行必要的維修及設備更新外,需要改進廢水處理工藝,確保出水指標達到國家相關廢水排放標準,減少對環境存在的安全隱患。
4月10日,根據本項目廢水的特性,目前可供選擇的廢水末端處理工藝有三種:分別為戈爾膜工藝、有機硫工藝和電化學工藝。
當日下午,客戶到廠。
針對此類廢水污染的嚴重性,我司工程師決定將廢水在調節池中均質均量后經提升泵提升至PH調節池,通過投加NAOH調節PH值,出水進入電化學系統深度處理,電化學重金屬深度處理系統利用高頻脈沖電流,發生電解凝聚、電解氣浮以及電解氧化還原反應,產生一系列多核羥基絡合物及氫氧化物,與水中的膠體和懸浮物,尤其是重金屬污染因子產生絮凝作用,從而產生大量的污染物絮凝團,以此使廢水中重金屬離子得到去除。出水進入曝氣池,在曝氣池中進行曝氣,將水中的Fe2+氧化為Fe3+,發生Feton反應Fe- +H202→OH- +HO- +Fe3+增加沉降性能。曝氣池出水自流進入絮凝反應池,投加PAM絮凝劑,攪拌后使生成的顆粒絮凝成較大的絮體,進入斜板沉淀池進行泥水分離,上清液自流至清水池暫時儲存,隨時滿足生產工序的用水需求,污泥經過壓濾系統壓濾處理,泥餅送旋渦爐處理。
最終經過小試,確定了方案的可行性,廢水處理廠升級改造工程采用末端廢水采用電化學處理工藝,使廢水處理廠出水達到《鉛、鋅工業污染物排放標準》(GB25466-2010)車間排放口標準的要求,廢水深度處理后,減少污染物的產出量,降低水中污染物含量,保障生產過程中廢水的有效處理和回用,同時減少對環境存在的安全隱患。
最終客戶與我司確立了合作細節!
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