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高壓主汽閥雙頭螺柱斷裂原因

時間:2023/5/18閱讀:459
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高壓主汽閥雙頭螺柱是沒有頭部、兩端均帶外螺紋的一類緊固件,一端旋入主汽閥閥體,另一端穿過閥蓋后用螺母鎖緊,使主汽閥和閥蓋實現緊密連接,從而保證主汽閥的氣密性。高壓主汽閥雙頭螺柱工作時處在高溫、高應力等工況較為復雜的環境,在汽輪機的能量傳導中起到重要作用,與機組的穩定運行和生產安全密切相關,因此,分析螺柱的斷裂原因,并制定適當的整改和預防措施是十分必要的。該斷裂螺柱規格(直徑×螺距×長度)為72mm×3mm×410mm,材料為20Cr1Mo1VTiB鋼,服役溫度為540℃,服役時長約為15a,機組運行期間未發現超溫現象。根據相關文獻可知,緊固件失效的主要類型有脆性斷裂、疲勞失效、過載失效等,導致斷裂的原因有材料熱加工或熱處理工藝控制不當、材料冶金工藝不當,以及設備運行等方面的問題。廣西桂能科技發展有限公司的石順梅對斷裂螺柱A1、同一主汽閥上的螺柱A2和另一側(B側)主汽閥上的螺柱B1進行了一系列理化檢驗,確定了螺柱斷裂的主要原因,并提出了相關建議,以避免該類問題再次發生。

1.1 宏觀觀察

      斷裂螺柱A1的宏觀形貌如圖1所示,可知斷裂位置為螺紋和光桿連接的變截面處,以及螺柱與閥體配合部分的第一螺紋處。

 螺柱A1斷口的宏觀形貌如圖2所示,可見斷口基本垂直于螺柱軸線,即螺柱的拉伸方向,斷口較平整,沒有明顯的塑性變形,斷面有粗糙的顆粒,呈脆性斷裂特征;斷裂由螺柱外表面的粗大結晶顆粒處起源,在拆卸、擰轉過程中裂紋快速擴展,導致螺柱發生斷裂。螺柱A2和B1的宏觀形貌未見裂紋、破損等異常。

1.2 化學成分分析

      采用直讀光譜儀對螺柱A1、A2和 B1進行化學成分分析,根據結果可見螺柱A1,A2和B1各元素含量均符合GB/T 439—2018《火力發電廠高溫緊固件技術導則》的要求。


1.3 掃描電鏡分析

     在螺柱A1的斷口起源位置處取樣進行掃描電鏡(SEM)分析,結果如圖3可知。由圖3可知:斷口呈沿晶、解理和腐蝕的脆性斷裂特征,部分晶界面上發現氧化斑點、腐蝕坑,晶界處有大量碳化物顆粒聚集,部分碳化物顆粒粗大。

1.4 金相檢驗

     在螺柱A1斷口裂紋源附近的縱截面和橫截面處分別取樣,在螺柱A2和B1的橫截面處取樣,對試樣進行金相檢驗,結果如圖4所示。由圖4可知:螺柱 A1的顯微組織為貝氏體,有明顯的黑色網狀奧氏體晶界,晶粒粗大,晶粒度等級為1.5級,斷口邊緣裂紋沿晶擴展,未發現明顯的夾雜物或套晶結構;螺柱A2的顯微組織為貝氏體,有明顯的黑色網狀奧氏體晶界,晶粒粗大,晶粒度等級為2級,未發現明顯的夾雜物或套晶結構;螺柱B1的顯微組織為貝氏體,有輕微斷續的網狀奧氏體晶界,晶粒度等級為5級,未發現明顯的夾雜物或套晶結構。

1.5 力學性能測試

     分別在螺柱A1、A2和B1橫截面的1/2半徑處進行布氏硬度測試,結果如表1所示,可見螺柱A1,A2和B1的硬度均符合GB/T 439—2018的要求(255~302HBW),其中螺柱A1的硬度接近GB/T 439—2018要求的上限。

分別在螺柱A2和B1橫截面的1/4半徑處,沿軸向切取2個10mm(直徑)的圓形拉伸試樣。螺柱A1因斷裂后長度不滿足試驗機的拉伸要求,無法進行拉伸試驗。拉伸試驗在室溫(21℃)下進行,結果如表2所示,可見螺柱A2的斷后伸長率和斷面收縮率均接近GB/T 439—2018要求的下限。


   分別在螺柱A1、A2和B1橫截面的1/4半徑處沿軸向切取試樣,并加工成3個U型缺口沖擊試樣,試樣尺寸為10mm×10mm×55mm(長×寬×高),試樣的缺口深度為2mm,沖擊試驗在室溫下進行,沖擊試驗結果如表3所示,沖擊試樣斷口的宏觀形貌如圖5所示。由表3和圖5可知:螺柱A1和A2的沖擊吸收能量均低于GB/T 439—2018的要求(≥39J),螺柱A2的剪切斷面率為0;螺柱B1的沖擊吸收能量符合GB/T 439—2018的要求,剪切斷面率為100%。

   由上述理化檢驗結果可知:斷裂螺柱的化學成分符合標準要求,說明螺柱的斷裂與材料無關;斷裂螺柱A1的裂紋從外表面沿黑色網狀奧氏體晶界向內擴展,其顯微組織與螺柱A2的顯微組織相似,存在異常的黑色網狀奧氏體晶界,且晶粒粗大;螺柱A1和 A2的硬度接近標準的上限,斷后伸長率、斷面收縮率接近標準的下限,沖擊吸收能量遠低于標準要求,沖擊試樣斷口的晶粒粗大,呈脆性斷裂特征,原因是材料的晶粒粗大,顯微組織中的黑色網狀奧氏體晶界導致材料變脆。螺柱B1的顯微組織與螺柱A1和A2的顯微組織明顯不同,其晶粒較細,螺柱B1的硬度、室溫拉伸試驗結果和室溫沖擊試驗結果均符合標準要求,沖擊試樣斷口的晶粒較細,邊緣有明顯剪切唇,塑性較好。


     依據DL/T 715—2015 《火力發電金屬材料選用導則》可知,螺柱A1的材料為20Cr1Mo1VTiB鋼,該鋼的力學性能較均勻,持久強度高、持久塑性高、淬透性好、抗松弛性能好,且缺口敏感性低、熱脆傾向小,用作螺柱時推薦的最高使用溫度為570℃。該鋼經常出現晶粒粗大現象,導致其力學性能變差,當硬度大于260HB時,該鋼的晶粒越粗大,沖擊吸收能量越低。


     根據有關資料顯示,對于主要受軸向載荷并承受拉應力的螺栓,常見的破壞位置有:①與螺母配合部分的第一螺牙根部,該處受力占總載荷的31%,失效概率約為65%;②螺紋與光桿部分的過渡區,失效概率約為20%;③螺栓頭與螺桿的過渡處,失效概率約為15%。螺柱在使用中受力狀態復雜,主要受到拉伸、扭轉以及復合應力的作用,同一截面中,外表面受力最大,因此外表面的薄弱部位極易萌生微裂紋,當裂紋萌生后,材料受到的應力和材料的塑性儲備量對裂紋的擴展起決定性作用,該斷裂螺柱A1的脆性大、韌性較低,非常有利于裂紋的擴展。在檢修期間,為將螺柱拆卸下來,會施加適當的力矩并進行敲振,來回活動螺柱或螺母,使其松動,因此螺柱必將受到額外的附加應力,增大了危險截面的過載風險。


     綜上所述,斷裂螺柱在制造過程中因熱處理工藝不當,存在晶粒粗大問題,影響了力學性能,即沖擊吸收能量低;在長期高溫服役過程中,碳化物沿原奧氏體晶界析出并聚合長大,形成脆性相,增大了材料的缺口敏感性和脆化傾向;運行過程中在拉伸應力及其他應力的綜合作用下,危險截面的外表面最薄弱處萌生了微裂紋,并緩慢沿原奧氏體晶界擴展,檢修期間受拆卸沖擊力的影響,裂紋快速擴展,最終導致螺柱發生斷裂。


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