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上海力達(dá)儀器設(shè)備有限公司>>技術(shù)文章>>油井加藥裝置的研制與應(yīng)用

油井加藥裝置的研制與應(yīng)用

閱讀:1873        發(fā)布時(shí)間:2012-3-31
長期以來,大港石油管理局向生產(chǎn)油井加入各種化學(xué)藥劑的加注設(shè)備一直采用水泥車、鍋爐車或單井加藥泵。其主要缺點(diǎn)是采用水泥車、鍋爐車向油井內(nèi)注入化學(xué)藥劑前,一般都要先經(jīng)過熱洗井,然后一次性加入大量藥劑。這對(duì)于外圍油田無注水能量補(bǔ)充的邊遠(yuǎn)井或注水不見效的深層低能油井進(jìn)行洗井,不僅會(huì)對(duì)地層造成壓井,傷害油層,影響油井生產(chǎn),而且造成化學(xué)藥劑的浪費(fèi),致使采油生產(chǎn)成本較高。采用單井加藥泵加注藥劑受套管壓力高的限制,不耐用,工作量大,維護(hù)費(fèi)用高。

  為了改善這種狀況,提高其采油經(jīng)濟(jì)效益,我們研制成功了油井加藥裝置。現(xiàn)場使用表明,它是一種結(jié)構(gòu)簡單、加注速度調(diào)節(jié)方便、不需電力和外界動(dòng)力、適應(yīng)性強(qiáng)、使用壽命長的油井加注化學(xué)藥劑裝置。該裝置已申請(qǐng)國家實(shí)用新型, 號(hào)為98 2 18119.1 。

1 基本結(jié)構(gòu)及工作原理

1.1 基本結(jié)構(gòu)

  油井加藥裝置主要由漏斗、殼體、平衡管、節(jié)流器及聯(lián)結(jié)件等組成。其結(jié)構(gòu)如圖1。

1—支撐腿;2—卡箍頭;3—節(jié)流器;4—平衡管;5—放空閥門;6—放空管;7—漏斗;8—漏斗閥門;9—進(jìn)液管;10—殼體;11—油嘴;12—母短節(jié);13—絲堵;14—加藥孔;15—十字型加強(qiáng)筋平封頭

圖1 油井加藥裝置結(jié)構(gòu)示意

1.2 工作原理

  向油井加化學(xué)藥劑前,先將油井套管閥門關(guān)嚴(yán),開啟放空閥門,將殼體內(nèi)壓放凈,開啟漏斗閥門,將要加注的化學(xué)藥劑由漏斗先加入到殼體內(nèi),直到放空閥門見到藥液溢出(說明藥劑已經(jīng)充滿)。此時(shí),關(guān)閉放空閥門及漏斗閥門,再開啟套管閥門,使本裝置與油井的油套環(huán)形空間形成一個(gè)壓力平衡系統(tǒng)。藥劑將依靠勢能通過調(diào)節(jié)器連續(xù)流入油井套管環(huán)形空間。藥劑用完后,再關(guān)上套管閥門、開啟放空閥門及漏斗閥門,再將藥劑加入殼體內(nèi),使加藥劑工作不斷進(jìn)行下去,達(dá)到對(duì)油井加藥的目的。

2 礦場試驗(yàn)和推廣應(yīng)用

2.1 礦場試驗(yàn)

  我們自1998-01-05~1998-01-30,在大港王徐莊油田邊遠(yuǎn)區(qū)塊無注水能量補(bǔ)充的高含蠟油井歧119井、歧119—1井、歧119—4井分別安裝了油井加藥裝置,并進(jìn)行了加注大港長虹化工廠生產(chǎn)的TC-951化學(xué)清防蠟劑的礦場試驗(yàn),驗(yàn)證加藥裝置使用性能。在試驗(yàn)過程中,根據(jù)礦場實(shí)際改進(jìn)了加注裝置設(shè)計(jì),對(duì)裝置底部增設(shè)了支撐腿,并根據(jù)井口的高低設(shè)計(jì)不同高度的支撐腿,使其與井口聯(lián)接后底部不懸空。

  礦場試驗(yàn)表明,該加藥裝置能夠順利加注化學(xué)清防蠟劑。可通過更換不同直徑的油嘴實(shí)現(xiàn)對(duì)加藥速度的調(diào)整,能夠更充分而且有效地利用化學(xué)藥劑的作用,不存在壓井和傷害油層,不受套管壓力高和環(huán)境的限制,加注操作方便、結(jié)構(gòu)緊湊、安全可靠。

2.2 推廣應(yīng)用

  1998-01~1998-07,已在大港王徐莊油田17口深層低能高含蠟抽油井上推廣應(yīng)用了油井加藥裝置。這些裝置目前均完好無損,都能順利地向油井加注化學(xué)清防蠟劑。均達(dá)到了預(yù)期的目的。

  a) 保證了油井的生產(chǎn)時(shí)效,間接增加了產(chǎn)量。王徐莊油田的高含蠟抽油井主要集中在119區(qū)塊、41區(qū)塊、50區(qū)塊。油井生產(chǎn)的特點(diǎn)為:動(dòng)液面較低、地層能量低、供液不足,含水低,產(chǎn)液量低。在應(yīng)用油井加藥裝置前,一直采用水泥車熱洗井后再一次性加入大量化學(xué)清防蠟劑。熱洗時(shí)水倒灌入油層,熱洗效率低,洗井后油井恢復(fù)正常生產(chǎn)緩慢,甚至有些油井在3~5 d時(shí)間內(nèi)不出液,油井出現(xiàn)“假死”(如岐119井、岐25—29井)現(xiàn)象,嚴(yán)重影響產(chǎn)量。使用油井加藥裝置后,通過加注TC-951化學(xué)清防蠟劑,大部分低含水油井避免了熱洗時(shí)水倒灌入油層造成的污染,也沒有產(chǎn)量恢復(fù)階段,實(shí)現(xiàn)了油井連續(xù)性生產(chǎn)。

  b) 保證了油井的正常生產(chǎn),減少了作業(yè)次數(shù),延長了油井的檢泵周期。應(yīng)用油井加藥裝置結(jié)合加注化學(xué)清防蠟劑,大大減少了蠟卡、蠟堵現(xiàn)象,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)省了作業(yè)費(fèi)用。如岐23—29井,該井低含水、高含蠟、產(chǎn)液量低,其檢泵周期僅30 d。1998-04-15安裝油井加藥裝置后,定期加注化學(xué)清防蠟劑,到1998-07-30已正常生產(chǎn)100 d以上,未出現(xiàn)蠟卡、蠟堵現(xiàn)象,延長了油井的檢泵周期。

  c) 保護(hù)了油層,避免了因頻繁洗井對(duì)油層的傷害。

3 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益

3.1 經(jīng)濟(jì)效益

  應(yīng)用油井加藥裝置加注化學(xué)清防蠟劑與熱洗清蠟相比,其經(jīng)濟(jì)效益顯著。

  安裝油井加藥裝置后,王徐莊油田平均單井加藥周期10d,每次加藥量65kg,年加藥36次,年加藥量65×36=2.34t。化學(xué)清防蠟劑¥5100元/t,年藥劑費(fèi)2.34×5 100=¥11934元。每1套油井加藥裝置成本費(fèi)¥4000元, 共計(jì)¥15934元。

  安裝油井加藥裝置前,王徐莊油田平均單井日產(chǎn)油4.8t,平均單井熱洗周期45d,單井年熱洗8次,每次熱洗費(fèi)¥1800元, 單井年熱洗費(fèi)8×1 800=¥14400元; 熱洗一次需3~5d時(shí)間,油井才能恢復(fù)正常。按3d計(jì),原油價(jià)格¥1000元/t,采油成本¥294元/t,單井年熱洗造成損失4.8×3×8×(1 00

 

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